1 当前我国纺织工业用工现状
随着市场经济的不断发展,各类企业的相继诞生从而逐渐显现出来了用工矛盾,2005年下半年以后需求大于供给现象迅速扩大,特别是劳动密集型的纺织行业,出现民工荒。有的地区一些很好的企业因为职工不足,不得不停产或部分停产。有的地区,企业与企业之间进行工资价格大战,最后使本来微利的纺织行业不得不向西部地区转移。因此,改变装备落后和科学合理的劳动结合,提高劳动生产率,降低用工,已成为我们纺织企业的首要任务。具体下表为部分企业统计的数据。
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项 目 |
国际水平 |
国内一般水平 |
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用工水平 |
清钢联 |
60人/万锭 |
130人/万锭 |
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细络联 |
30人/万锭 |
70人/万锭 |
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一般环锭纺 |
100人/万锭 |
250人/万锭 |
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生产水平 |
细纱断头 |
≤5根/千锭时 |
棉:30~50根/千锭时
化纤:15~30根/千锭时 |
2 找准差距,明确方向
2.1 结合企业实际状况,有计划地实施技术改造
2.1.1 扩大卷装容量是降低用工的最经济的办法 只需对A186梳棉、A201精梳机的笼头改造。每台改造费约1万元左右,分别从Φ600mm×900mm和Φ400mm×900mm改造成Φ600mm×1100mm和Φ500mm×1100mm,职工可以在原有的基础上扩大看台,对于5万锭一个企业可以减少前纺职工10人。
2.1.2 引进或使用国产自动络筒机,是降低用工的最有效的办法 使用1台自动络筒机相当于国内1332M机台的3.5~4台的产量。1332M对于40S以上的产品每台需2人,20S每台需4人,而自动络筒机每台只需1~1.5人。显而易见,用一台自动络筒机可以节约用工12人以上。
我们企业从1998年开始使用自动络筒机,到目前为止6万纱锭用10台自络机,同98年比节约用工120人。
2.1.3 对于新办企业,不受场地限制,应尽量使用细络联和清梳联 细络联只需在原投资额的基础上增加细纱到络筒的联接部分,细纱用工可以减少50%(落纱工取消)。随着工资水平的不断上升,我们估算了一下,一般三年可以回收投资。使用清梳联也是这个道理,而且质量得到稳定,人为因素造成的质量波动大大减少。所以,还可以减少专职管理人员。
2.2 改革创新,调整劳动组合
我国的生产效率低,实质是我们的生产方式落后,从我国实施的全国统一的操作方法看,已制约了我们的生产发展。原有的部颁标准定编工作已不适应当前发展的需要。缩编减员,可从如下着手。
2.2.1 归并岗位,注重培养多面手 提倡满负荷劳动,实施兼并带。做到该并的并,该撤的撤,分4个阶段,用二年时间,逐步到位。其间还经历了企业改制,到2005年底,共减二、三线人员356人。
2.2.2 流程重组,全面修改操作法 把过去接头、换粗纱、做牵伸清洁集一身的操作法,改革为分散操作,即:接头的,不换粗纱;换粗纱的,不接头。采用集体换粗纱的形式,另做牵伸清洁的职工专门配置。这样一方面大大减少了职工的无效劳动,另一方面对职工流动性大能起到补偿梯队作用。对刚进厂的职工从做牵伸清洁开始,逐步替换到换粗纱,再进入接头。
2.3 解放思想,转变观念,降低断头
要赶上国际一流水平,首先要转变观念。我们同先进企业的差距,关键是管理理念、思维方式的不同所致。所以,如果我们的管理模式改变,完全可以改变现有的低水平状况。
对于细纱断头,国外定5根/千锭时,我们很多企业就认为高不可攀,其原因是观念没有突破。我们的体会是每一件事情只要你认真地去做,找准目标,坚持不放,就一定能成功。我们企业通过三年努力,断头从原来的平均45根/千锭时,达到今天的5根/千锭时,详见下表。
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J40S |
03年 |
04年 |
05年 |
06年上半年 |
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上半年 |
下半年 |
上半年 |
下半年 |
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千锭时
断头 |
45 |
30 |
21 |
15 |
10 |
5 |
降低断头的主要措施:
(1)使用布雷克钢令和钢丝圈,降低下部断头,虽然一次性投入大了一些,但综合各方面因素,我们认为还是合算的。
(2)减小钢令直径,降低纱线在钢令上的线速度。
(3)自动落纱改为手拔落纱,减少因落插机的推力而改变锭子的位置,造成歪锭子。
(4)使用高速锭子,确保每一个锭子处于良好运行的状态。
(5)成立攻关小组,攻克CVb指标,使管间差达到1.8%以内,最大限度地减少强力弱的现象。
(6)细纱使用吹吸风装置,消灭因做牵伸区清洁工作,引起人为断头。
(7)对保全工实施断头包机制,以稳定在指标以内的给予奖励,超过指标给予考核。
仅降低细纱断头一项,万锭用工减少了5%。同时,我们对梳棉、精梳和粗纱断头也制订了明确的目标。在达到目标的基础上扩大看台(详见下表)。
前纺断头停台攻关前后指标对比
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工 序
指 标 |
梳棉A186 |
精梳A201E |
并条FA311 |
粗纱FA458 |
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攻关前 |
30台/20台.瞬时 |
4台/20台.瞬时 |
3节/10节.瞬时 |
4根/台.小时 |
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攻关后 |
15台/20台.瞬时 |
1台/20台.瞬时 |
0.5节/10节.瞬时 |
1根/台.小时 |
注:以上数据剔除槽筒和取样停台。
降低停台和断头以后看台对比
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工 序
看 台 |
梳棉A186 |
精梳A201E |
并条FA311 |
粗纱FA458 |
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措施前 |
10 |
4 |
4 |
2 |
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措施后 |
20 |
8 |
6 |
4 |
2.4 积极采用高效工艺,大幅度减少前纺配置是节约用工的又一重要途径
高效工艺被称之为“大牵伸的第三次革命”。所谓高效,是前纺重定量,细纱大欠伸。我们企业也进行了大胆的尝试。JC80S前纺定量增加34%,细纱采用近百倍的牵伸,这样大幅度增加了前纺产量,使前纺三班可以改二班,又可以减员30%。实施高效工艺以后所带来的效果详见下表。
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质量指标(细纱条干) |
节约用工(前纺) |
用电(前纺) |
节约设备*(粗纱) |
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高效前 |
高效后 |
高效前 |
高效后 |
高效前 |
高效后 |
高效前 |
高效后 |
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50%水平 |
25%~5%水平 |
144 |
106 |
19.87万/月 |
11万/月 |
10 |
7 |
2.5 进行品种结构调整,生产高附加值产品。
是使企业从劳动密集型中解脱出来的必由之路,我厂不同品种用工见下表:
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品 种 |
J20S |
J40S |
J60S |
J80S |
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万锭用工 |
182人 |
132人 |
102人 |
66人 |
3 效益分析
以自动络筒机构为例,1台自动络筒机需投资120万元,而节约用工为12人/台,12人每年所支付工资加上各类保险为:1600元/月×12×12=23.04万元,另外每年提取折旧为12万元,所以投资回收期为120万÷(23.04万+12万)=3.24年。我们认为,这是一项非常值得的投资。
4 结 语
经过几年的努力,我们厂万锭用工从3年前的200人下降到今天的76人(没有采用清梳联、细络联),期间所经历的工作和辛苦也是可想而知的。但是,作为劳动密集型的纺织行业降低用工,不仅是企业求得生存的选择,更是市场经济发展的选择,是历史的选择。